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智能间开技术“燃”起长庆油田采油四厂气田新活力

发稿时间:2025-01-05 21:03:00 来源: 中国青年网

  中国青年网讯 “好消息!在陕295-XH1井首次采用间歇生产方式后,其日产量从之前的0.3万立方米跃升至1.5万立方米,增产效果显著。”新年第一天,中国石油长庆油田采油四厂麒麟采气作业区传来了振奋人心的喜讯,生产技术室的张世虎激动地说。 

  据了解,陕295区块开发已满六年,但随着开采年限的增加,许多气井出现了井口压力降低、产量递减、井筒积液增多等问题,严重影响了气井的正常生产。自2024年起,采油四厂在智能间开技术推进上下足了功夫,不仅在308口气井上安装了智能针阀,还通过精心的维护保养和加强技术培训,让低效井焕发新生,累计增产天然气1.2亿立方米,全面提升了陕295气田气井的全生命周期管理水平,确保了全年天然气生产的安全高效。 

  为了降低管理和人工成本,减少员工们繁重的体力劳动。该厂还组织安装智能针阀,建立智能间开示范区。“曾经,职工们需要反复在井场间穿梭,一趟趟操作下来,工作强度很大,而如今,在监控室内,巨大的电子显示屏上显示着各个气井的实时数据,工作人员只需轻点鼠标,下达指令,智能针阀便迅速响应,精准地完成开关动作。”相关工作人员介绍道。 

  目前,全厂已安装308套智能间开设备,并完成了PLC程序调试、生产制度优化、远程开关控制测试,探索了定时、定压模式的气井自动间开技术,成效显著。通过使用智能针阀电动阀替代人工开关井,日均减少员工现场操作54次,实现了气井生产作业的全自动化管理。在节省人力的同时,方便管理,让广大职工有更多精力投入技术钻研中。 

定期检查。长庆油田采油四厂供图 

  智控阀是气井和集气站的重要安全装置,在智控阀的维护保养方面,该厂按照“定期维护,按时检测”的原则,对全区256台高低压紧急截断阀、46台气动紧急截断阀及78台电动执行机构进行了全面测试和维护,逐一对阀门进行“健康体检”,发现并整改71处故障、更换23套配件、修改50余处服务器故障点位,确保了智控阀功能的准确有效,为气区的安全高效运行提供了坚强保障。 

进行维护。长庆油田采油四厂供图 

  想要发挥技术的最高性能,培养合格人才必不可少。该厂通过定期开展理论讲座、模拟训练、实操考核等多种培训方式,对数字化岗位和操作岗位员工进行了业务能力培训,力求实现“关键人员能维护、管理人员能使用、岗位员工能操作”,逐步提高全员数字化应用能力。截至目前,共开展数智化培训10余次,厂里的技术、监控、操作员工能够熟练掌握智能针阀的操作,一支高素质、高技能的数智化员工队伍逐渐成型,为企业的持续发展注入了源源不断的动力。 

工作现场。长庆油田采油四厂供图 

  智能间开技术的广泛应用,不仅提高了天然气生产效率、减轻了员工劳动强度,还实现了气井的精细化管理,延长了气井寿命。接下来,该厂将继续优化智能间开技术,进一步提升气井的精细化管理水平。(慕容彤) 

责任编辑:张亦弛
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