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长庆油田采油四厂:数智化创新为安全上产增添“健康检测仪”

发稿时间:2025-05-09 13:09:00 来源: 中国青年网

  中国青年网讯 在中国石油长庆油田采油四厂,一项技术创新正在续写油田运维史。近日,该厂“127+N”创新团队自主研发的“油田注水泵振动在线监测及智能分析技术”荣获油田公司2024年度群众性创新创效成果一等奖。也正是这一创新创效成果,解决了注水泵“健康情况”的监测问题。 

  作为油田开发的“心脏”,注水泵承担着将注入水加压输送至地层的重要使命。在油田注水领域,注水泵是提升注入压力的关键设备。“就像给血管做支架手术,稍有不慎就会引发‘心肌梗死’。”创新团队相关负责人介绍,由于注入水普遍具有腐蚀性,且注水泵需全天候运行,导致泵体内部零件易出现磨损、腐蚀等问题。 

  创新团队成员现场勘察。采油四厂供图 

  为了实时掌握注水泵运行情况,采油四厂高技能创新人才团队围绕一线生产建设难题的解决,展开了深入的研究和实践,寻找实时掌握注水泵运行情况的举措和办法。 

  为助力“做强数智转型支撑”,顺应数智油田建设趋势,团队7次深入生产现场,走访调研采集相关数据,了解不同开发区域、不同注入层位注水泵的运行情况……走访期间,团队成员发现,采油四厂的注水泵长期高负荷运行,容易发生机械故障,而实际生产中往往缺乏有效的监测手段,只能依靠人工经验来判断。 

  创新团队成员就存在问题进行深入讨论。采油四厂供图 

  针对这一问题,创新团队在分析研究机械运行原理中寻举措、找办法,通过分析注水泵振动频谱特征与故障模式的关联性,并将数据采集的重点放在振幅、温度等关键数据上。随着传感器加装工作的完成,团队自主开发了人工智能算法,实现了对注水泵故障的及时、准确研判。 

  在化六转注水站的180天实测中,这项创新成果展现出了实际成效。“通过这项技术,我们成功预警了3种故障,较去年同期减少30%以上。”团队成员胡志才介绍。该技术的应用不仅提高了新员工判断注水泵故障的能力,故障维修时间缩短4小时。 

  据了解,鉴于实验的良好效果,创新团队已将该项技术成功接入“SCADA系统”实施远程监控,实现了降低劳动强度、提升运行效率、降低成本支出的多重效益。(赵奇 陈建功) 

责任编辑:张亦弛
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