
对总机关进行修旧利废。王强 摄
中国青年网讯9月9日,中国石油长庆油田采油五厂维修再制造中心内,各项“变废为宝”的再制造工作正有序开展。这个自2025年6月26日揭牌投运的阵地,仅用两个多月便取得显著成效。既成为采油五厂落实油田公司降本增效战略的生动实践,也是培育技术、技能、创新人才的成长平台。
近700平方米的彩钢房内,机器运转的火花映照着陈列架:短节、压力表、温度表及RTU监控设备等成果崭新如初,谁能想到它们曾是库房里锈迹斑斑的“铁疙瘩”。
“我们维修再制造中心分设备设施维修区、零部件再制造区、定制加工区。”该中心队长黄庆鄂介绍道。
加工区内,管工出身、转岗至采油五厂的李玉华正改造废旧总机关,拆除保温层、保留可用部件待深加工。据他介绍,修复后的总机关能节约费用近2万元。此前修复的总机关已在马家山东采油作业区增压点投用,性能与新设备无异,既满足生产又降本。?
车工区里,曾损坏闲置的CA6250车床经修复后成了“宝贝”。维修员张浩杰在师傅指导下,用直径65厘米的钢管制作短节,已完成100余个,基本满足基层需求。?
在电脑操作台前,技术员拿着热风枪正在把损坏的RTU主板元件拆卸下来。两个月以来,他们已修复RTU设备221台、向基层发放156台,总价值超40万元。作为油田数字化管理的“眼睛”,井口RTU具有检测油井运行状况、反馈井口功图状况等功能,为油井生产提供着第一手资料。此外,损坏的摄像头、数字压力表、数字温度计等,也在此得到修复,重归“工作岗位”。
从废旧到实用,该中心的降本效益随处可见:麻黄山北采油作业区井站投用的5方新制水罐,比外购省近万元;废旧油管杆制成井站大门、设备防护栏,实现绿色循环;输油泵、注水泵通过拆解修复关键部件,结垢腐蚀的管道阀门经打磨、焊接补漏后重生,切实破解一线生产难题。?
此外,中心按需开展焊工、管工、车工等培训,实现人员持证上岗率100%;定期组织人员下基层收集难题、集中攻关,精准匹配生产需求。(李莉 王强)